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              有關水泵不能正常運行的原因分析

              2022-01-21

                      某生產工序中,需將粗煤氣送入徑流洗滌器,由洗滌水把粗煤氣中夾帶的粉塵和焦油等雜質除去,以保護主變爐和預變爐中的催化劑。洗滌水一部分從液態產品中分離而來,另一部分來自徑流洗滌器的底部,并經分離后用循環泵循環打入徑流洗滌器。由于洗滌水的主要成分是酚水,含有CH4、C2H6、H2、N2、CO、H2S、H2O及輕油組分,濃度為3.5~4g/L,工作溫度為80~90℃,壓力為3.0~3.4MPa,因而對循環泵的性能要求很高。

                泵自1993年開車以來,一直不能正常運行,直接影響主變爐、預變爐催化劑的質量和后序工段大型換熱器的正常運行,造成使用期內催化劑中毒失效和大型換熱器管束堵塞。經拆檢分析其失效形式及特點如下:機封失效我廠先采用上海產65R-40型熱水泵,軸封為填料型。該填料密封性能較差,雖采用多種材質和形式對其進行改進,但都不能奏效,介質仍大量泄漏,生產無法正常進行。

                軸承失效由于泵輸送的洗滌水溫度較高,經軸熱傳導,致使軸承室溫度也較高,因而降低了軸承的使用壽命。需經常更換軸承,但費用較高,且影響正常生產。環境污染考慮到入口壓力2.75MPa、出口壓力3.0MPa,壓差小的特點,重新制定了冷卻方案。選用大連耐酸泵廠產的ZE40-1600型機泵。

                該設備增設了冷卻器,采用循環冷卻法降低密封室及軸的溫度,使機泵能夠正常運行。但介質和冷卻液的溫度、壓力卻不穩定,使冷卻器中的管束經常形成焦油堵塞,只能就地排液疏通,給現場環境造成很大污染,不符合環保要求。
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